PEN 发表于 2019-4-25 23:40:43

本帖最后由 PEN 于 2019-4-26 11:28 编辑

back2049 发表于 2019-4-25 16:53
你是对的,加速度=2500mm/s,我使用了速度前馈+PI,但是积分是分离的,中间过程中不运算;
减速度太大, ...

是的,气缸很小但是根据压力应该可以。
图像没有任何振动。
动作看起来很流畅。
有时,当相对于汽缸的尺寸减速重载时,在汽缸的无杆侧可能发生真空(“空化”)。
减速时是否有不同的声音?
如果是这样,那声音可能是由空化引起的。
缩回时通常不会发生空化。


我知道为什么back2049没有增加速度前馈增益。 back2049降低了速度前馈增益,以避免最后的振荡。

back2049 发表于 2019-4-26 11:54:01

PEN 发表于 2019-4-25 23:40
是的,气缸很小但是根据压力应该可以。
图像没有任何振动。
动作看起来很流畅。


你是对的,油缸缩回没有问题,伸出由于有杆侧面积小,容易抖动,所以降低了速度前馈;
这个曲线动作流畅,没有问题,但是无法增加太大的比例增益,容易造成抖动;
本身油缸动作在阀打开后还有一定延迟

back2049 发表于 2019-4-26 11:54:42

蜻蜓 发表于 2019-4-23 17:51
请教一下:控制器能独立运行吗?是否需要上位机?如果有的话是计算机,还是plc+触摸屏?图形是怎样生成的 ...

可以独立运行,即使没有上位机,曲线控制器可以自己生成

back2049 发表于 2019-4-26 11:55:32

圆啾啾 发表于 2019-4-25 15:29
固有频率是怎么计算出来的?按照pen之前说的,如果加入了速度和加速度前馈,在中间行程期间不应该产生一 ...

液压教材上一般都有计算方阀,对称杆或者不对称,油缸或者马达

PEN 发表于 2019-4-27 02:00:27

本帖最后由 PEN 于 2019-4-27 02:04 编辑

back2049 发表于 2019-4-26 11:54
你是对的,油缸缩回没有问题,伸出由于有杆侧面积小,容易抖动,所以降低了速度前馈;
这个曲线动作流畅 ...
我快速模拟了你的系统。 我不得不假设开环增益可以足够快地移动并且具有标准阻尼系数。 从模拟中我可以看出,如果速度前馈增加,运动将在停止时振荡几次。 现在我明白为什么前馈收益有点低。

如果液压控制器使用s曲线加速和减速,则可以增加前馈而不会由于突然停止而产生振荡。

PEN 发表于 2019-4-27 02:18:27

本帖最后由 PEN 于 2019-4-27 02:20 编辑

圆啾啾 发表于 2019-4-25 15:29
固有频率是怎么计算出来的?按照pen之前说的,如果加入了速度和加速度前馈,在中间行程期间不应该产生一 ...
这两张图片显示了固有频率的计算结果。

PEN 发表于 2019-4-27 23:13:43

Back2049通过使用速度前馈将移动时间减少了10-15%。 这将使机器的生产率提高10-15%。 这种生产力的提高将很快支付Back2049升级的成本。
下面我展示了没有速度前馈的相同670mm运动。 实际速度需要大约1.3到1.35秒才能在没有前馈的情况下停止。 前馈1.2秒。
前馈对于提高产量很重要。
移动越短,前馈越重要。

back2049 发表于 2019-4-30 22:07:41

PEN 发表于 2019-4-27 23:13
Back2049通过使用速度前馈将移动时间减少了10-15%。 这将使机器的生产率提高10-15%。 这种生产力的提高将 ...

我只是使用了简单的运动轨迹,下面是将加速度提高到4500mm/s,定位精度通过远程优化参数进一步提高;

PEN 发表于 2019-5-1 01:11:20

back2049 发表于 2019-4-30 22:07
我只是使用了简单的运动轨迹,下面是将加速度提高到4500mm/s,定位精度通过远程优化参数进一步提高;

我看到阀门有很长的停滞时间。 这是不好的。
看起来HMI可能来自罗克韦尔。
文字是英文的。

back2049 发表于 2019-5-6 06:43:17

PEN 发表于 2019-5-1 01:11
我看到阀门有很长的停滞时间。 这是不好的。
看起来HMI可能来自罗克韦尔。
文字是英文的。

The valve step response time from 0 to 100% is about 40ms
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查看完整版本: 伺服移模位置闭环控制