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阀杆变形

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发表于 2021-8-17 10:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
多路阀,提升联阀杆,装配前测试圆柱度为3um,厂内总成性能测试合格,装车后出现卡阀现象,拆解发现阀杆圆柱度变形严重(淬火部位),变形量为110um到300um之间,导致阀杆卡死。(公称压力20MPa)
阀杆材料为40Cr,局部高频淬火+退火形成 马氏体+10级残余奥氏体,淬火部位有连接顶针(单向阀),换向时会有瞬态60-70N的力值,这个力值对阀杆应该不起影响,且变形是向受力的垂直方向变形。(附图)

微信图片_20210817105021.png
请问各位坛友出谋划策,指导分析改善。

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发表于 2021-8-17 20:30:52 | 显示全部楼层
估计是 你阀杆的热处理问题造成的,其他部分的热处理是怎样的?调质状态?
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 楼主| 发表于 2021-8-18 08:18:31 | 显示全部楼层
液压伞兵 发表于 2021-8-17 20:30
估计是 你阀杆的热处理问题造成的,其他部分的热处理是怎样的?调质状态? ...

是的,其他部位是调制状态
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发表于 2021-8-18 09:39:51 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 457352604 于 2021-8-18 09:47 编辑

热处理后进行人工时效,消除热处理残余应力后再磨外圆。整个工艺过程是不是:调质——机加——高频热处理——时效——磨
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发表于 2021-8-18 15:57:59 | 显示全部楼层
不会是没调质处理吧?
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 楼主| 发表于 2021-8-19 08:14:14 | 显示全部楼层
457352604 发表于 2021-8-18 09:39
热处理后进行人工时效,消除热处理残余应力后再磨外圆。整个工艺过程是不是:调质——机加——高频热处理— ...

是的,处理工艺就是:调制--粗加--高频淬火--回火--精磨,是否金相形成隐晶马氏体会更好点,虽然硬度稍低点,韧性 抗冲击强度会好很多。
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发表于 2021-8-20 10:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
可不可以用氮化代替高频淬火?另外问一下贵公司该产品阀体为树脂砂型铸造,用的是哪家公司毛坯?
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 楼主| 发表于 2021-8-23 14:52:41 | 显示全部楼层
氮化需要整体处理,这样整体的变形量会大,需要加大余量还要考虑氮化的深度,对成本和精加工都会较大影响。
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发表于 2022-1-14 15:03:32 | 显示全部楼层
建议联系我。13816786070,可以给些材料方面的建议。
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发表于 2022-1-14 15:12:36 | 显示全部楼层
建议可以考虑免调质处理的棒料
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