有负载的情况下冲出去的现象会好一些。
是吗,你的意思是带载后不容易过冲了?是因为带载后压力反馈更大了?现在是手动调试,实际工作时,油缸接触到工件后就会立刻换向返回。
Mr_zhang 发表于 2018-9-14 18:04 static/image/common/back.gif
你说的油缸上升下降让其停止他会再走一段,本来液压系统就有滞后,比例换向阀响应到关闭也有时间,想精确控 ...
伺服响应是会更好,但现在过冲不知是不是因为响应造成的,主要是过冲的距离太大了,5-10mm,实际使用是不允许的。客户说以前的系统是用比例阀的,没有注意到过冲。所以是不是目前的系统原理上有不合适的地方造成了过冲呢?今天计划加一个液压锁上去,再试试了。
zzfjct 发表于 2018-9-14 17:08 static/image/common/back.gif
第一个问题的处理比较简单,请先说下梭阀控制泵和Da偏差大系统控制停机的原理,然后一并回复。
梭阀主要是选择AB油路的压力,哪条油路的压力高,就取值哪条的油路的压力,该压力就会反馈到泵上。Da偏差,是设备有个位移控制,会检测油缸实际是否执行到位指令了,给出位移数值后,油缸移动,若是发现位移没有达到指令值就会比较差值,该差值超过一定范围,控制系统发出停机指令。
本帖最后由 Mr_zhang 于 2018-9-15 08:16 编辑
带负载后,执行件的响应也没有那么灵敏,过冲也不会那么明显,还有一种情况就是排气没有排净,气体对于没有负载的实验影响比较大,带载后反而不那么明显,前两个问题解决了吗,解决了给大家伙说说。
如果真是响应问题,那就电控上改一下,根据检测的位置,提前多少毫秒开闭比例阀
应该不是响应问题,类似比例阀其他客户以前用过,正常的
一动一停的可能性有二个。
1. 是平衡阀设定太低,液压缸在没有供油下,还会滑下,尝试增大平衡阀压力。
2. 变量泵感应到有杆腔的负载压力,从而减少流量。测试办法是把从梭阀的回路断开,直接从A口引变量讯号,再试试下降时的效果。若是这原因,大家再一起想办法解决。
本帖最后由 zzfjct 于 2018-9-16 18:11 编辑
差动连接时爬行的原因是杆腔无背压(差动连接时杆腔回油不经过平衡阀),活塞杆及压头在重力作用下超速下落,流量不断增大导致压降增加而停顿,在此过程中A口压力会从负压到正压间断变化,基本是一个无油源供给的差动连接缸靠重力自动下落状态,处理方法是将平衡阀移至杆腔出口,这样无论差动与否杆腔都有背压,爬行问题即可解决。需要提醒的是平衡阀设定压力应尽可能低,只要达到下行无爬行即可,差动连接时杆腔背压过大将导致损耗异常增加。
第二个问题尚待探讨,关键是不了解Da检测的具体方式和合理性,另外Da检测与系统压力有关吗?过冲会否导致Da检测失误?
无论提供的方法有效与否务请回帖说明。
差动用的球阀是什么样的 要是设备一直使用的话,估计YV3这个阀有问题
页:
1
[2]