请教大家一个问题关于工程机械的,目前初步判断为油液有油气混合物,希望大家帮着看看
现在的情况是这样,油缸变位量技术要求是支撑到位后(油缸总行程600,伸出550算到位)一小时不超过3mm的沉降,我们把支撑油缸装上车,在同等工作压力下(支撑起来后差不多无杆腔8MPA)沉降量就会超标(四个油缸会沉降6至10mm),但一拆下车拿去做双缸对顶实验,在一样的工作压力下(8MPA),就不会超标,四个油缸活塞杆变位均不超过3mm。而且做了内泄实验,每分钟泄漏量小于0.5ml(缸径160杆径110),合格,液压锁也测试了没问题。我们又怀疑是原理问题,然后重新装车待油缸撑起后,马上把液压锁(液压锁是装在油缸上的)前的管路拆了,把油缸和系统做了隔离,但沉降还是超标,那就证明了和原理没关系了。目前这个情况就是初步估计油液混入空气或者油气混合,诡异的是,如果我判断油缸内油液混有大量的空气,那么为什么我在控制油缸伸出和缩回的时候没有爬行与振动?
目前根据实验来看,缸又没问题,内泄都合格,那么这个压缩量怎么怎么这么高?难道是油气混合物?我真的百思不得其解。
我们现在工程机械相关的液压经验欠缺
还希望大家指教一下到底可能是什么原因造成这样的结果的?
在做实验时得控制系统和在车上得控制系统是否不一样,同时注意油缸是否带有末端缓冲,如果主阀关闭得速度很快,导致液压锁提前关闭,实际油缸会由于惯性往前走一点,实际又会回来得。现象是停止时有抖动。 建议油缸到位后,主阀不要松,持续个10秒钟再慢慢关闭。 检查油缸设计,是否存在闭式腔,导致油缸内的空气无法排除,或者油缸有缓冲设计导致空气难排除
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