留校察看 发表于 2018-10-15 15:35:31

楼主,你这个问题解决了吗?我现在也碰上一个这样的问题。能不能请教你一下

zhangjiankang10 发表于 2019-3-19 06:06:37

建议把导向套换成球墨铸铁,连结方式改为卡键连接!

凹凸华 发表于 2019-3-29 10:17:50

液压伞兵 发表于 2017-7-28 20:45
导向套的螺纹部分的O圈是没有用的;
更好下支撑环的材料,用PTFE+铜粉的那种

你懂不懂,那O型圈是封外面的水不进螺纹的,进螺纹生锈不好拆。

cjyyg 发表于 2019-4-13 21:37:51

磨损是因为支撑长度不够 局部应力过大 所以需要增加导向或支撑长度以减小受力 在活塞杆材料方面也可以想象办法 比如42CoMo+QT处理+表淬 导向采用铜套ZQAL9-4

郑建国_tmh38 发表于 2019-5-26 15:30:31

缸底和中部两个支撑部位在油缸升到最高时有没有干涉,有干涉的话就重新设计,可以去掉一个连接,也可以是中间铰轴连接的形式.

grm 发表于 2019-5-27 10:56:09

换自润滑轴承后效果如何?

吸铁石 发表于 2019-5-30 08:16:41

grm 发表于 2019-5-27 10:56
换自润滑轴承后效果如何?

PTFE+铜合金粉未+弹性钢套,这是低成本润滑方案,比较适合乏油(或脂)环境,油液充盈的环境,则易把轴瓦上脱落的填充料,循环到液压系统中,经不起时间考验,当然也有不怕跑冒滴漏的场合应用。

yj9640 发表于 2019-5-30 13:31:47

改油缸连接方式是最好的,现在上下都是刚性连接,偏载无法消除,搞再好的支撑只是增加一点寿命不能根本解决问题。

saisnow 发表于 2021-5-29 15:54:25

推荐用MERKEL 的KB系列导向带试试 ,另外控制好活塞杆及缸筒内孔公差 间隙不要过大

液压/小白 发表于 2021-6-3 18:30:50

在可能的境况下尽量增加导向长度,可以试试赫莱特的506或者特瑞堡的380,保证零件的加工精度,合理布置密封件与导向环的顺序。
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