振动,请帮忙分析
基本情况如上图。一个三级缸,由:比例节流阀+压力补偿器,通过整流板进行上、下速度控制。负载较大,流量也较大。
问题:振动,尤其是在缸的级间切换时
说明:阀块距缸较远,管道约30米,有软管
请教:
1、管道较长,是不是本例中产生振动的主要原因?
2、这种“比例节流阀+进口压力补偿器”,当负载压力突变时(三级缸的级间切换时)是否会引起振动,且是持续振动?
3、这种“桥式整流”的进、出口节流调速回路,在缸上升、下降时,其中的压力补偿器的工况差别很大:上升时,压力补偿器(减压阀)两端的压差较小,而下降时,负载产生的压力几乎全都作用在压力补偿器(减压阀)上,这个影响是不是很大?
试着分析:
假设比例阀是开环控制。
考虑构成震荡环节的几个因素:
1、油缸。无法改变。
2、减压阀。能否改变弹簧刚度?
3、油管(主要为30m软管)。加阻尼,在软管中间加个可调节流阀。
个人认为应该把阀接到油缸附近,再把补偿器的压力调大,就可以改善振动。 在压力补偿器的与负载中间加个接口孔试试 在压力补偿器的反馈压力中间加个阻尼孔试试
1,如果流量足够大,管路引起振动可能性较小。2,可以考虑液压缸负载变化时,节流阀阀芯是不是有卡滞,这样也会引起振动。如果是阀芯卡滞,可以看pid参数变化或者曲线
在减压阀下端加阻尼试试 我感觉是油缸的加工精度不够造成的,多级缸内部的缸套又做缸杆又做缸筒,同轴度和直线度不好,最容易发生多级缸震动、乱级伸出、震动和异响,建议先确定是油缸的问题还是系统的问题,然后再进一步分析原因。。。 定压差阀的调整是一个动态过程,而且定压差阀的阀芯有惯性,如同阶跃信号一样会发生超调,最后趋于稳态,由于这一调节过程会导致阀芯位置波动,造成压力波动,压力波动必定会造成开口波动,影响通过的流量。可以在阀的高低压腔添加出口单向阻尼孔,阻尼孔越小,效果越明显。但是一定程度上延长了响应时间。 据经验:此液振现象一般发生在低速小流量轻负载的情况,大流量大负载很少会出现这种情况。
楼主是否能再确定发生振荡的条件:负载和流量大小,上升或下降?一二三级缸均有?
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